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	<title>Leadshine &#8211; Two guys, one workshop</title>
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	<description>Fabian, André and their workshop.</description>
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		<title>Umbau X-Antriebssystem / Angetriebene Mutter: Teil 7 – Montage continued</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 22:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Bau & Bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
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		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Testlauf]]></category>
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					<description><![CDATA[Weiter geht es mit der Montage bzw. den daszu nötigen Arbeiten unseres neuen Antriebssystems. Testlauf Damit sich die Konstruktion einlaufen kann und später im Betrieb keine Probleme macht gab es heute den ersten trochenen Testlauf. Die Motoren mussten bei ausgebauter Spindelmutter 1 Stunde GCODE abarbeiten. Hier mit offener Abdeckplatte: Luft?! Da ist definitiv keine Luft mehr. Als wir kürzlich die Stahlplatte auf dem Maschinengestell neu ausgerichtet haben, hatten wir nicht mit so einem geringen Spaltmaß gerechnet. &#8222;Ja, war beim konstruieren schon alles sehr eng da&#8220; OTon Fabian Auf der anderen Seite haben wir jedoch noch etwas Spielraum, den wir nutzen ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Weiter geht es mit der Montage bzw. den daszu nötigen Arbeiten unseres neuen Antriebssystems. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Testlauf </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Damit sich die Konstruktion einlaufen kann und später im Betrieb keine Probleme macht gab es heute den ersten trochenen Testlauf. Die Motoren mussten bei ausgebauter Spindelmutter 1 Stunde GCODE abarbeiten. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Hier mit offener Abdeckplatte:</p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="436" height="581" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/Made-with-Live-GIF.gif" alt="" class="wp-image-4234"/></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Luft?!</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Da ist definitiv keine Luft mehr. Als wir kürzlich die Stahlplatte auf dem Maschinengestell neu ausgerichtet haben, hatten wir nicht mit so einem geringen Spaltmaß gerechnet. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>&#8222;Ja, war beim konstruieren schon alles sehr eng da&#8220;</p><cite>OTon Fabian</cite></blockquote>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0563-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4222" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0563-768x1024.jpg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0563-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0563.jpg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Auf der anderen Seite haben wir jedoch noch etwas Spielraum, den wir nutzen werden. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Anschlusskästen Achsantriebe</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die originalen Steckverbinder der Leadshine Hybrid-Stepper (/Servos) hatten wir bereits gleich zu Anfang ausgetauscht. Zum Anschluss gibt es je Achse ein Alugehäuse, was jedoch etwas wuchtig geraten war. Auch bei den Ausschnitten wurde mangels Fräse&#8230; na ja, sagen wir mal &#8222;improvisiert&#8220;. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Alles neu macht der Mai! Und so gab es einen Satz neuer Alugehäuse von Hammond Electrics: </p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0553-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-4209" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0553-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0553-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0553-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0553.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Auch bei den Kabeln diesmal keine halben Sachen. Alles wird ordentlich mit Schrumpfschläuchen befestigt. Und auch die Erde wird diesmal angeschlossen. Gerade im Hinblick auf den baldigen Umstieg von 48 auf 70 V keine verkehrte Sache.</p>



<ul class="wp-block-gallery columns-2 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="576" height="1024" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/DEFC8AB3-8CF4-4688-8877-FD07943D8C2D-576x1024.jpg" alt="" data-id="4217" data-link="https://cnc.a-ueberbach.de/?attachment_id=4217" class="wp-image-4217" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/DEFC8AB3-8CF4-4688-8877-FD07943D8C2D-576x1024.jpg 576w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/DEFC8AB3-8CF4-4688-8877-FD07943D8C2D-169x300.jpg 169w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/DEFC8AB3-8CF4-4688-8877-FD07943D8C2D.jpg 720w" sizes="auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0554-1024x768.jpg" alt="" data-id="4218" data-link="https://cnc.a-ueberbach.de/?attachment_id=4218" class="wp-image-4218" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0554-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0554-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0554-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0554.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">Und hier bereist montiert (überkopf) unter den Portalwangen. Die neuen Gehäuse haben nur 1/3 des Volumens und tragen nicht so auf. </p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="770" height="1024" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0558-770x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4216" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0558-770x1024.jpg 770w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0558-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0558.jpg 962w" sizes="auto, (max-width: 770px) 100vw, 770px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Schwarzes Alu</h2>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Merke: Wenn du Alu bohrst und die Späne werden schwarz kann das nichts gutes heißen&#8230; </p><cite>André</cite></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Beim Versuch einen neuen Durchlass für das Encoderkabel zu bohren ist das Bohrloch leider verlaufen und hat das 5&#215;1,5 mm2 Motorkabel gestreift. Glück im Unglück: Die meisten Leitungen habe ich absichtlich etwas länger gelassen und unter der Maschine &#8222;geparkt&#8220;. Somit konnte das Kabel ohne Probleme verlängert werden. </p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0565-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4208" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0565-768x1024.jpg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0565-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0565.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Ciao Zahnstangen</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ein letztes Relikt des alten Zahnstangenantriebs ist nun auch endlich beseitigt. Schon damals bei der Montage hatten sich zwei der Imbus-Schraubenköpfe zerfressen und wollten sich jetzt nicht ausbauen lassen. </p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0561-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4210" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0561-768x1024.jpg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0561-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0561.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">In denkbar ungünstiger Lage wurden die Schraubenköpfe ausgebohrt. Hier das finale Ergebnis. Es wird echt Zeit für einen ordentlichen Ausdrehersatz&#8230;</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Update: Spannungsversorgung der Antriebe</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 17:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
		<category><![CDATA[72V]]></category>
		<category><![CDATA[Camtec HPV1000]]></category>
		<category><![CDATA[Endstufen]]></category>
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		<category><![CDATA[SNT]]></category>
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					<description><![CDATA[Bisher haben wir die 4 Leadshine Hybrid Schrittmotoren mit 48V und einer Maximalleistung von ca. 500W über ein Meanwell SNT befeuert. Um künftig mehr Dynamik sowie ein höheres Drehmoment zu erreichen, werden wir die Spannung verdoppeln und mehr Strom zur Verfügung stellen.  Hintergrund Betrachtet man die Drehmomentkurve aus dem Datenblatt, so zeigen sich zwei Dinge. Zwischen 48V und 68V liegen teilweise bis 50% Unterschied beim Drehmoment. ⇒ Also muss die Spannung erhöht werden. Die Drehmomentkurve basiert auf einem Haltestrom von 40%. Für mehr Drehmoment bei hohen Drehzahlen müssen wir das Motortuning in der Endstufe anpassen. Das führt jedoch zu ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher haben wir die 4 Leadshine Hybrid Schrittmotoren mit 48V und einer Maximalleistung von ca. 500W über ein Meanwell <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-42">SNT</span> befeuert. Um künftig mehr Dynamik sowie ein höheres Drehmoment zu erreichen, werden wir die Spannung verdoppeln und mehr Strom zur Verfügung stellen.</p>
<p>[toc]</p>
<h2>Hintergrund</h2>
<p>Betrachtet man die Drehmomentkurve aus dem Datenblatt, so zeigen sich zwei Dinge.</p>
<ol>
<li>Zwischen 48V und 68V liegen teilweise bis 50% Unterschied beim Drehmoment. ⇒ Also muss die Spannung erhöht werden.</li>
<li>Die Drehmomentkurve basiert auf einem <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-16">Haltestrom</span> von 40%. Für mehr Drehmoment bei hohen Drehzahlen müssen wir das Motortuning in der Endstufe anpassen. Das führt jedoch zu einer höheren Stromaufnahme. ⇒ Also müssen wir ein leistungsfähigeres Netzteil verbauen.</li>
</ol>
<p style="padding-left: 30px;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2020" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/Screen-Shot-2016-10-09-at-22.10.32.png" alt="screen-shot-2016-10-09-at-22-10-32" width="635" height="381" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/Screen-Shot-2016-10-09-at-22.10.32.png 635w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/Screen-Shot-2016-10-09-at-22.10.32-300x180.png 300w" sizes="auto, (max-width: 635px) 100vw, 635px" /></p>
<p style="padding-left: 60px;">Quelle: Leadshine China</p>
<p>Zum erreichen der gewünschten Spannung ließe sich das aktuell verbaute <a href="https://cnc.a-ueberbach.de/elektro/netzteile/">Meanwell SDR-960-48 </a>auch mit einem baugleichen Gerät in Reihe schalten. Somit werden aus 2x48V 10A dann 1x96V 10A (Bei Parallelschaltung 1x48V 20A). Dafür reicht jedoch der Platz im Schaltschrank nicht aus und wir möchten gerne beide Faktoren erhöhen. Außerdem kommen wir mit 96V schon sehr nahe an die maximale Spannung der Endstufen von 100V heran.</p>
<p><div class="message_box note"><p>Achtung, Parallel und Reihenschaltung funktioniert nicht mit jedem Netzteil und setzt die vorherige Prüfung sowie eine entsprechende Schutzbeschaltung voraus</p></div></p>
<h2>Auswahl der neuen Stromversorgung</h2>
<p>Hier hat man grundsätzlich zwei Optionen zur Auswahl (bzw. drei, wenn man Systeme mit 240V Netzspannung mitzählt).</p>
<h3>Schaltnetzteile</h3>
<p>Positiv</p>
<ul>
<li>Geringe Einbaumaße</li>
<li>Montage auf Hutschiene</li>
<li>Schaltungen für Stromstabilisierung sowie Sanftanlauf bereits integriert</li>
<li>Stromüberwachung und selbstrückstellende Schutzschaltung bei Überlast/Kurzschluss</li>
</ul>
<p>Negativ</p>
<ul>
<li>Bei Teillast schlechterer Wirkungsgrad</li>
<li>Relativ teuer</li>
<li>Komplex / Schwierig an die eigenen Bedingungen anpassbar</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Konventionelle Ringkerntransformatoren</h3>
<p>Positiv</p>
<ul>
<li>Günstig und in vielen Leistungsklassen verfügbar</li>
<li>Stabiler Wirkungsgrad über fast die gesamte Kennlinie hinweg</li>
</ul>
<p>Negativ</p>
<ul>
<li>Großer Platzbedarf, hohes Gewicht</li>
<li>Schutzschaltungen nicht enthalten</li>
<li>Stromstabilisierung (Kondensatorenbank) nicht enthalten</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Camtec HPV1000</h2>
<p>Dieses Schaltnetzteil aus deutscher Produktion ist für die Versorgung von Antriebssystemen mit schwankender Stromaufnahme ausgelegt. Der Preis ist saftig. In dieser Leistungsklasse kann man so gut wie keine günstigen Alternativen mehr finden, ohne gleich für jede Endstufe ein eigenes <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-42">SNT</span> verbauen zu müssen (z.B. die Leadshine eigenen Netzteile mit 7,6A).</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2021" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hse10001.jpg" alt="DIN-Rail" width="474" height="316" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hse10001.jpg 474w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hse10001-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 474px) 100vw, 474px" /></p>
<p>Foto: CAMTEC Systemelektronik GmbH</p>
<h3>Technische Daten</h3>
<p>[table “” not found /]<br />
</p>
<h2>Einbau</h2>
<p>Der vorhandene Platz im Schaltschrank reicht aus und auch die Kabel sind ausreichend lang gewählt. Mit 4&#215;2,5mm² wurde die Versorgungsleitung zu den Endstufen außerdem von vorne herein sehr großzügig gewählt, um den Spannungsabfall so gering wie möglich zu halten.</p>
<h2>Testbetrieb</h2>
<p>Ergebnisse vom ersten Test folgen in Kürze&#8230;</p>
<h2>Motortuning</h2>
<p>Nach dem Austausch der Spannungsversorgung wollen wir uns dem Thema Motortuning nähern. Über eine <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-17">RS232</span> Schnittstelle lassen sich die Endstufen mit einer Software sehr detailliert einstellen. Ab Werk ist z.B. die Haltestromabsenkung aktiviert, sowie der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-16">Haltestrom</span> an sich auf ca. 50% beschränkt (Quelle: Leadshine)</p>
<p>Durch das Tuning erhoffen wir uns eine für unsere Maschine optimierte Drehmomentkurve. Näheres dazu in Kürze in einem eigenen Artikel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Leadshine 86HS80-EC</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 20:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Leadshine]]></category>
		<category><![CDATA[Schrittmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
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					<description><![CDATA[Mittlerweile haben 4 Leadshine 86HS80-EC Hybrid Servomotoren aus China ihren Weg zu uns gefunden. Die Motoren haben gute 4Kg und folgen dem NEMA34 Standard. Ganz schöne Dickmänner. Erste Tests mit 2.000 und 40.000 Schritten pro Umdrehung verliefen bereits Positiv. Zieht man den Stecker vom Sensor ab stoppt der Motor sofort &#8211; die Fehlererkennung funktioniert also. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile haben 4 Leadshine 86HS80-EC Hybrid Servomotoren aus China ihren Weg zu uns gefunden. Die Motoren haben gute 4Kg und folgen dem NEMA34 Standard. Ganz schöne Dickmänner.</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7093-99.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-333" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7093-99-1024x683.jpg" alt="IMG_7093-99" width="600" height="400" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7093-99-1024x683.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7093-99-300x200.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7093-99.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>Erste Tests mit 2.000 und 40.000 Schritten pro Umdrehung verliefen bereits Positiv. Zieht man den Stecker vom Sensor ab stoppt der Motor sofort &#8211; die Fehlererkennung funktioniert also.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7101-100.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-334" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7101-100-1024x683.jpg" alt="IMG_7101-100" width="600" height="400" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7101-100-1024x683.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7101-100-300x200.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_7101-100.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Leadshine ES-D1008 Closed-Loop</title>
		<link>https://cnc.a-ueberbach.de/elektro/leadshine-es-d1008/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 23:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
		<category><![CDATA[Closed Loop]]></category>
		<category><![CDATA[Endstufe]]></category>
		<category><![CDATA[ES-D1008]]></category>
		<category><![CDATA[Leadshine]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
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					<description><![CDATA[Weihnachten beginnt dieses Jahr etwas früher, und zwar mit der Lieferung der ES-D1008 von Leadshine. Diese ziemlich starken Closed Loop Endstufen werden künftig den vier ES-M23480 mit je 8Nm Beine machen und für (Schritt-) verlustfreie Bewegung sorgen.  Die Motoren kommen in den nächsten 6 Wochen noch per Post nach &#8211; so viel magnetisches Material war für das Handgepäck nur wenig erfreulich.  Technische Daten 20 &#8211; 70V AC oder 30 &#8211; 100V DC 0,5  &#8211; 8,2 Ampere Geschlossenes (Closed Loop) System mit Encoder und eingebauter Auswertung Anschluss CSMIO Kurz gesagt: Ist schnell gemacht. Im Benutzerhandbuch der CSMIO gibt es bereits ein übersichtliches ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachten beginnt dieses Jahr etwas früher, und zwar mit der Lieferung der ES-D1008 von Leadshine. Diese ziemlich starken Closed Loop Endstufen werden künftig den vier ES-M23480 mit je 8Nm Beine machen und für (Schritt-) verlustfreie Bewegung sorgen.</p>
<p>[toc]</p>
<p>Die Motoren kommen in den nächsten 6 Wochen noch per Post nach &#8211; so viel magnetisches Material war für das Handgepäck nur wenig erfreulich.</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6938-99.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-208" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6938-99-683x1024.jpg" alt="IMG_6938-99" width="416" height="624" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6938-99-683x1024.jpg 683w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6938-99-200x300.jpg 200w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6938-99.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 416px) 100vw, 416px" /></a></p>
<hr />
<h2> Technische Daten</h2>
<ul>
<li>20 &#8211; 70V <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-40">AC</span> oder 30 &#8211; 100V <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-41">DC</span></li>
<li>0,5  &#8211; 8,2 Ampere</li>
<li>Geschlossenes (Closed Loop) System mit Encoder und eingebauter Auswertung</li>
</ul>
<hr />
<h3></h3>
<h2>Anschluss CSMIO</h2>
<p>Kurz gesagt: Ist schnell gemacht. Im Benutzerhandbuch der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-10043">CSMIO</span> gibt es bereits ein übersichtliches Anschlussschema für die &#8222;offenen&#8220; Schrittmotorendstufen. Beide arbeiten mit Richtungs- und Schrittsignalen.</p>
<p>Zusätzlich bieten die ES-Endstufen die Möglichkeit im Fehlerfall sowieo bei störungsfreier Positionierung jeweils einen (<span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-32">NO</span>) Kontakt zu schließen. Je nach gewünschtem Detailgrad können diese durchgeschliffen oder einzeln auf einen Pin der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-10043">CSMIO</span> gelegt werden.</p>
<p>Das verwendete Kabel stammt aus der BUS-Anwendung, hat paarweise verdrillte Adern und ist nochmal geschirmt. Im Nachhinein hätte ich eher zu einem flexibleren Kabel greifen sollen, die Verkabelung war etwas fummelig.</p>
<hr />
<h2>Wieder mal die Erdung</h2>
<p>Wie auch bei der Hyria Spindel besitzt die ES-D1008 keine Gehäuseerdung und ebenfalls sind auch die daran angeschlossenen Motoren nicht geerdet.</p>
<p>Bei beiden Punkten werde ich nacharbeiten. Endstufe und Motor werden jeweils an einer Gehäuseschraube geerdet &#8211; man weiß ja nie.</p>
<p>Ein anderer Punkt der für Erheiterung gesorgt hat sind die Adernfarben beim mitgelieferten Motor-Anschlusskabel. Gelb/Grün wird, so wie im offiziellen Datenblatt &#8222;angedroht&#8220; als B+, also zur Versorgung der 2. Motorphase, genutzt. Zum testen kann man das so lassen, später möchte ich ohnehin auf geschirmte 5 Pol Leitungen von Lapp umsteigen&#8230;</p>
<p>Mittlerweile sind auch Motoranschlusskabel und Encoderleitung dran:</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6970-99.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-233" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6970-99-683x1024.jpg" alt="IMG_6970-99" width="440" height="660" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6970-99-683x1024.jpg 683w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6970-99-200x300.jpg 200w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_6970-99.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px" /></a></p>
<hr />
<h2>Herstellervorgaben zur Einbaulage</h2>
<p>In einem großen <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-8">CNC</span> Forum wurde ich auf die Einbaulage der Endstufen hingewiesen, die möglicherweise zu einem Temperaturstau bzw. Schaden führen könnte. Leider geben weder Herstellerwebsite noch die Betriebsanleitung dieses Modells dazu etwas her.</p>
<p>Auf Anfrage teilte mir der technische Support mit, dass die Einbaulage bei diesem Modell aufgrund von Kühlrippen und Zwangsbelüftung (Lüfter) egal sei und mein Aufbau (Foto) zulässig ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<h2>Teileliste</h2>
<p>[table “parts” not found /]<br />
</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Schrittmotoren und Servos</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 19:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Leadshine]]></category>
		<category><![CDATA[Schrittmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
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					<description><![CDATA[Beim Antrieb der Maschine hat man die Qual der Wahl. Schrittmotor, Servo, Hybrid und für jede Option gibt es zig Hersteller. Servos: &#8211; Teuer, wenig Haltemoment, aufwendige Steuerung und &#8222;Nachjagen&#8220; + Schnell, leise, sauberer Lauf, keine Schrittverluste Schrittmoren: &#8211; Langsam, laut(er),  je nach Steuerung Schritte spürbar, Schrittverluste möglich + Günstig, Einfache Steuerung Hybrid Schrittmotoren: &#8211; Teuerer als Schrittmotoren, keine automatische Korrektur + Können Schrittverluste melden und die Steuerung kann anhalten Im Endeffekt ist die Wahl auf den Hybrid gefallen. Zwar erwarten wir bei ausreichender Dimmensionierung der Motoren keine Schrittverluste, doch muss das beidseitig angetriebene Portal absolut synchron gehalten werden. Fällt ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Antrieb der Maschine hat man die Qual der Wahl. Schrittmotor, Servo, Hybrid und für jede Option gibt es zig Hersteller.</p>
<ul>
<li><strong>Servos:</strong><br />
&#8211; Teuer, wenig Haltemoment, aufwendige Steuerung und &#8222;Nachjagen&#8220;<br />
+ Schnell, leise, sauberer Lauf, keine Schrittverluste</li>
<li><strong>Schrittmoren:</strong><br />
&#8211; Langsam, laut(er),  je nach Steuerung Schritte spürbar, Schrittverluste möglich<br />
+ Günstig, Einfache Steuerung</li>
<li><strong>Hybrid Schrittmotoren:</strong><br />
&#8211; Teuerer als Schrittmotoren, keine automatische Korrektur<br />
+ Können Schrittverluste melden und die Steuerung kann anhalten</li>
</ul>
<p>Im Endeffekt ist die Wahl auf den Hybrid gefallen. Zwar erwarten wir bei ausreichender Dimmensionierung der Motoren keine Schrittverluste, doch muss das beidseitig angetriebene Portal absolut synchron gehalten werden. Fällt jetzt z.B. eine der Steuerungen aus oder einer der Motoren hat einen Defekt, wird die ganze Maschine angehalten.</p>
<p>Durch Kontakte nach Asien ist der HBS57 des chinesichen Herstellers LeadShine inklusive 8Nm starkem 86HS80-EC Motor für ca. <del>170 Euro</del> (FOB ex. Shanghai 130 Euro) zu haben.</p>
<hr />
<h3>Teileliste</h3>
<p>[table “parts” not found /]<br />
</p>
]]></content:encoded>
					
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