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	<title>Hitachi &#8211; Two guys, one workshop</title>
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	<description>Fabian, André and their workshop.</description>
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		<title>HSD 6,6 kW Frässpindel &#8211; Sie dreht!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
		<category><![CDATA[Frässpindel]]></category>
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					<description><![CDATA[Es ist soweit! Die bereits vor längerer Zeit gekaufte HSD Spindel mit automatischem Werkzeugwechsel hat endlich ihre ersten Runden an unserer Maschine gedreht. So sah das Projekt Spindel vor dem Einbau aus. Frequenzumrichter Hitachi WJ200-055 HFE 7,5 kW Spitze Frässpindel HSD ES915A mit 6,6 kW Spitzenleistung LED Beleuchtungsring d = 90 mm Bremswiderstand Hitachi PWR-R600-100 1,1 kW Donaldson SF0020 Filter und Membrantrockner Parametrisierung Doch zunächst hatte der ebenfalls gebrauchte gekaufte (allerdings sehr neuwertig wirkende) Hitachi WJ200 Frequenzumrichter für einen kleinen Schockmoment gesorgt&#8230; Direkt nach dem Start zeigte das Display die Meldung &#8222;- 5 &#8211; -&#8220; an und verweigerte jegliche Eingaben ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Es ist soweit! Die bereits vor längerer Zeit gekaufte HSD Spindel mit automatischem Werkzeugwechsel hat endlich ihre ersten Runden an unserer Maschine gedreht. </p>



<p class="wp-block-paragraph">So sah das <a href="https://cnc.a-ueberbach.de/spindle/hsd-fraesspindel-sk30/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Projekt Spindel vor dem Einbau (öffnet in neuem Tab)">Projekt Spindel vor dem Einbau</a> aus. </p>



<ul class="wp-block-list"><li>Frequenzumrichter Hitachi WJ200-055 HFE 7,5 kW Spitze</li><li>Frässpindel HSD ES915A mit 6,6 kW Spitzenleistung </li><li>LED Beleuchtungsring d = 90 mm </li><li>Bremswiderstand Hitachi PWR-R600-100 1,1 kW </li><li>Donaldson SF0020 Filter und Membrantrockner </li></ul>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/10778A1F-E0E2-42A7-8B07-E429BBAEC6E0-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-3263" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/10778A1F-E0E2-42A7-8B07-E429BBAEC6E0-1024x768.jpeg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/10778A1F-E0E2-42A7-8B07-E429BBAEC6E0-220x165.jpeg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/10778A1F-E0E2-42A7-8B07-E429BBAEC6E0-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Parametrisierung</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Doch zunächst hatte der ebenfalls gebrauchte gekaufte (allerdings sehr neuwertig wirkende) Hitachi WJ200 Frequenzumrichter  für einen kleinen Schockmoment gesorgt&#8230; Direkt nach dem Start zeigte das Display die Meldung  &#8222;- 5 &#8211; -&#8220; an und verweigerte jegliche Eingaben am Bedienfeld. Auch die ansonsten sehr ausführliche Dokumentation hatte dazu keine passenden Angaben parat. </p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0705-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-4274" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0705-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0705-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0705-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0705.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Fabian hatte sich mehrere Stunden mit dem Frequenzumrichter sowie der dazugehörigen Software ProDrive auseinander gesetzt, konnte das Problem schließlich beheben (u.a. Einstellung zum &#8222;Startbildschirm&#8220;) und die Spindel zum laufen bekommen. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Bei mehreren hundert (!) Parametern sind nötige und optionalen Einstellungen manchmal nicht auseinander zu halten. Hier galt es: Handbuch lesen und mit konservativen Parametern an das Optimum heran tasten. </p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0726-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4277" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0726-768x1024.jpg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0726-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_0726.jpg 960w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Das Endergebnis: </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die Spindel läuft innerhalb von 4 Sekunden von 0 auf Maximaldrehzahl hoch. Dank 1,6 kW Bremswiderstand stoppt sie innerhalb von nur 2 Sekunden wieder. Mit der zugeschalteten Gleichstrombremse ab 4 Hz gibt es keinerlei Nachlaufen. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sicherlich geht da noch mehr&#8230; das wollten wir aus Gründen der Materialschonung erstmal nicht fahren. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Pneumatischer Werkzeugwechsel</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nach dem Umbau von Schaltschrank I (Spannungsversorgung, Sicherungen, Netzteile) haben wir jetzt auch die pneumatisch lösbare Werkzeugspannung (a.k.a. Automatischer Werkzeugwechsel) in Betrieb genommen, hier ein Video: </p>



<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="HSD ES915A und Royal-<span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-8">CNC</span>: Manueller Werkzeugwechsel" width="620" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/W3PXgt_mbB4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Zum Schutz der Ausgangsschaltkreise der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-43"><span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-10043">CSMIO</span>/IP-S</span> <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-8">CNC</span> Steuerung wurden die Magnetventile nochmal mit einem Solid State Koppelrelais getrennt. Induktive Lasten (trotz Freilaufdiode) findet die Steuerung, wie wir bereits einmal schmerzlich erfahren mussten, nämlich nicht so gut.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Es werde Licht</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Auch Fabians Spindelbeleuchtung ist wieder aktiv. Zufällig passt die eigentlich für die Chinaspindel gedachte kreisförmige Platine perfekt um die Nase der neuen Spindel. </p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="576" height="1024" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/80AE9DF1-6424-494F-ACA0-6894CC0D458A-576x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4269" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/80AE9DF1-6424-494F-ACA0-6894CC0D458A-576x1024.jpg 576w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/80AE9DF1-6424-494F-ACA0-6894CC0D458A-169x300.jpg 169w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/80AE9DF1-6424-494F-ACA0-6894CC0D458A.jpg 720w" sizes="auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Das neue Anschlussgehäuse muss noch befestigt werden, doch das nehmen wir erst in Angriff wenn klar ist wie der <a rel="noreferrer noopener" aria-label="3D Werkstücktaster (öffnet in neuem Tab)" href="https://cnc.a-ueberbach.de/measuring-and-indicators/projekt-automatische-werkstueckantastung/" target="_blank">3D Werkstücktaster</a> montiert wierd. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Wie geht es weiter?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Als nächstes müssen wir nochmal die Anbindung des Frequenzumrichters sowie der Spindelsensorik an die Steuerung angehen. Leider geht das aufgrund der Softwarekombination welche wir einsetzen nicht über ModBus. Da die Leitungen jedoch noch aus Zeiten der 2,2 kW Chinaspindel fertig verdrahtet liegen sollte das kein all zu großes Problem sein. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Etwas neues wird es jedoch noch geben: Mit Version 7 der Royal-<span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-8">CNC</span> Software kann die Leistungsabgabe des Frequenzumrichters in der Software live angezeigt werden. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Nach wie vor gibt es weder im Deutsch- noch im Englischsprachigen Raum sinnvolle Infos über die Anbindung einer HSD Spindel. Neben dem Preis schreckt das noch zusätzlich ab. Wenn alles final eingerichtet ist wird es nochmal einen ausführlichen Artikel zu dem Thema geben, ähnlich dem <a href="https://cnc.a-ueberbach.de/spindle/alles-ueber-die-22kw-chinaspindel/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Artikel zur Chinaspindel (öffnet in neuem Tab)">Artikel zur Chinaspindel</a>. </p>
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		<title>HSD Frässpindel &#8211; Schaltschrank (Teil 2)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 19:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schaltschrankbau]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
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					<description><![CDATA[Weiter geht&#8217;s mit dem Umbau des Schaltschranks für die neue HSD Frässpindel. In Teil 1 gibt es die ganzen Details. Die restlichen Arbeiten an der Verkabelung waren mit Eintreffen der fehlenden Teile schnell erledigt.  Sitzt, passt und hat eben keine Luft mehr&#8230; Bei den Einbaumaßen des Schaltschranks hatte ich die Abstandshalter vergessen, welche hinter der Montageplatte sitzt und für etwas Luft für herausstehende Schrauben sorgt. Aktuell lässt sich die Türe nur ganz knapp und unter leichter Gewaltanwendung schließen. Das Anschlussfeld der Netzdrossel sowie das Gehäuse des Netzfilters sind zu hoch&#8230; Also mussten die Abstandshalter raus und die Schrauben wurden ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter geht&#8217;s mit dem Umbau des Schaltschranks für die neue HSD Frässpindel. In <a href="https://cnc.a-ueberbach.de/spindle/hsd-fraesspindel-vorbereitungen-schaltschrank/">Teil 1</a> gibt es die ganzen Details.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3481" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/072432A6-BE10-47B1-B65A-01944EEB19AB-1024x768.jpeg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/072432A6-BE10-47B1-B65A-01944EEB19AB-1024x768.jpeg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/072432A6-BE10-47B1-B65A-01944EEB19AB-220x165.jpeg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/072432A6-BE10-47B1-B65A-01944EEB19AB-300x225.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Die restlichen Arbeiten an der Verkabelung waren mit Eintreffen der fehlenden Teile schnell erledigt.</p>
<p>[toc]</p>
<h2>Sitzt, passt und hat eben keine Luft mehr&#8230;</h2>
<p>Bei den Einbaumaßen des Schaltschranks hatte ich die Abstandshalter vergessen, welche hinter der Montageplatte sitzt und für etwas Luft für herausstehende Schrauben sorgt. Aktuell lässt sich die Türe nur ganz knapp und unter leichter Gewaltanwendung schließen. Das Anschlussfeld der Netzdrossel sowie das Gehäuse des Netzfilters sind zu hoch&#8230; Also mussten die Abstandshalter raus und die Schrauben wurden mit dem Winkelschleifer plan geschliffen.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3659" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9889-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9889-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9889-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9889-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Erledigt!</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3666" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-1536x1152.jpg 1536w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<h2>Umbau Netzspannungsverteilung</h2>
<p>Um den Stromhunger der neuen Spindel zu stillen muss die Netzspannungsverteilung umgebaut werden. Die bisherige Spindel war nur über eine einzelne Phase mit 16 A &#8222;C&#8220; abgesichert, zukünftig arbeiten wir mit 3 x 20 A &#8222;C&#8220;.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3661" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9895-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9895-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9895-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9895-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Auf dem Weg beseitigen wir außerdem einen kleinen Planungsfehler beim Aufbau des Schaltschranks. Für die Stromverteilung hatten wir anstatt der üblichen Phasenschiene mit Einzeladern gearbeitet. Das beschränkt jedoch etwas die Flexibilität beim aufteilen der Verbraucher.</p>
<h2>Anbindung</h2>
<p>Alle benötigten Kabel sind eingetroffen. Dank großzügiger Auslegung passt das neue 11,2 mm Kabel (Lapp ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 12G 0.75mm²) ohne Bauchschmerzen in die Energieketten der X sowie Y/Z Achsen.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3671" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9885-e1526497558306-768x1024.jpg" alt="" width="620" height="827" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9885-e1526497558306-768x1024.jpg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9885-e1526497558306-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9885-e1526497558306.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Etwas enger geht es im Galgen der Z Achse vor. Mit so viel Zuwachs hatten wir bei der Auslegung der Maschine nicht gerechnet</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3656" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9878-e1526497597146-768x1024.jpg" alt="" width="620" height="827" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9878-e1526497597146-768x1024.jpg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9878-e1526497597146-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9878-e1526497597146.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Beim Eintritt in den Schaltschrank wir das Anschlusskabel der Spindel über den Kabelschirm flächig geerdet. Grundsätzlich ist bei HF Anwendungen eine beidseitige Erdung angebracht, aufgrund des Kunftstoffsteckverbinders der HSD Spindel ist dies jedoch nicht so einfach möglich. Wir werden das Störfeld bei Gelegenheit mal überprüfen lassen.</p>
<h2>Einbindung Modbus</h2>
<p>Um die Einbindung des Frequenzumrichters über Modbus hatten wir uns länger gedrückt. Beim zunächst vorhandenen &#8222;China <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span>&#8220; der Firma Hyria war die Dokumentation der Register nicht sonderlich akkurat und so war die Anbindung über die I/Os bzw. den Analogausgang der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-10043">CSMIO</span> Steuerung im endeffekt einfacher.</p>
<p>Mit dem Hitachi WJ200 sowie der deutlich komplexeren Spindel wollen wir uns nochmal an das Thema heran wagen.</p>
<p>Das soll in Mach3 eingebunden werden:</p>
<h3>Eingänge</h3>
<p>[table “” not found /]<br />
</p>
<h3>Ausgänge</h3>
<p>[table “” not found /]<br />
</p>
<h2>Schaltschrankbelüftung</h2>
<p>Damit dem Frequenzumrichter und seinen &#8222;Mitbewohnern&#8220; im Schaltschrank nicht zu warm besitzt der Schaltschrank einen temperaturgesteuerten Filterlüfter mit 24 m³/h Förderleistung und erträglichen 30 dBA Lautstärke.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3666" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-1536x1152.jpg 1536w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9950-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Mit der größeren Spindel ist auch mit deutlich mehr Abwärme zu rechnen, weswegen der Lüfter sowie der Luftaustritt gedoppelt werden sollen. Ob das wirklich nötig ist muss sich erst noch zeigen. Die Teile liegen jedenfalls schon mal hier und können schnell eingebaut werden.</p>
<h2>Bedientafel</h2>
<p>Für etwas mehr Bedienkomfort werden am Schaltschrank noch 3 Befehls- und Meldegeräte angebracht.</p>
<ol>
<li>Drehschalter &#8222;sicherer halt&#8220; um bei manuellen Werkzeugwechseln oder Kontrollarbeiten ein unkontrolliertes Anlaufen der Spindel zu verhindern</li>
<li>Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft</li>
<li>Leuchtdrucktaster für Fehler bzw. Reset</li>
</ol>
<p>Die 22,5 mm Löcher kommen wie gewohnt mit dem Stufenbohrer in den Schaltschrank.</p>
<h2>Aufräumen</h2>
<p>Unter der Maschine sieht es im Moment noch ein wenig wild aus. Die Kabel und Leitungen müssen bei nächster Gelegenheit wieder neu gebündelt werden. So recht fehlt mir dazu aber die Motivation&#8230; unter der Maschine ist es sehr unbequem.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3665" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9948-e1526497912344-768x1024.jpg" alt="" width="620" height="827" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9948-e1526497912344-768x1024.jpg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9948-e1526497912344-225x300.jpg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_9948-e1526497912344.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
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		<title>HSD Frässpindel &#8211; Vorbereitungen Schaltschrank</title>
		<link>https://cnc.a-ueberbach.de/spindle/hsd-fraesspindel-vorbereitungen-schaltschrank/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 20:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frässpindel]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzumrichter]]></category>
		<category><![CDATA[HF Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[HSD]]></category>
		<category><![CDATA[Netzdrossel]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkabelung]]></category>
		<category><![CDATA[WJ200]]></category>
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					<description><![CDATA[In einem separaten Artikel haben wir bereits einiges zu Leistungsdaten und unserem Einbauplänen geschrieben. Jetzt wird es ernst. Nachdem Fabian bereits die Spindel in die neue Z Achse eingepasst hat beginnen wir nun mit dem Umbau des Schaltschranks.  Vorher Hier der bisherige Aufbau mit dem 2,2 kW Hitachi WJ200 Frequenzumrichter. Dieser hat uns treue Dienste geleistet und wird deshalb künftig durch seinen großen Bruder mit mehr als der doppelten Nennleistung ersetzt. Insgesamt war auch noch ziemlich viel Platz im Schaltschrank. Die Wasserkühlung wird ebenfalls nicht mehr benötigt, die neue Spindel arbeitet mit einem Ventilator mit eigenem Motor. Benötigt wird ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a href="https://cnc.a-ueberbach.de/software/royal-cnc-bedienpult-drehbank-fraesspindel-kurze-zusammenfassung/">separaten Artikel</a> haben wir bereits einiges zu Leistungsdaten und unserem Einbauplänen geschrieben. Jetzt wird es ernst. Nachdem Fabian bereits die Spindel in die neue Z Achse eingepasst hat beginnen wir nun mit dem Umbau des Schaltschranks.</p>
<p><div class="message_box warning"><p>Achtung: Die Arbeit an elektrischen Anlagen erfordert unbedingt Sachkenntnis und eine Überprüfung vor Inbetriebnahme der Anlage.</p></div></p>
<p>[toc]</p>
<h2>Vorher</h2>
<p>Hier der bisherige Aufbau mit dem 2,2 kW Hitachi WJ200 Frequenzumrichter. Dieser hat uns treue Dienste geleistet und wird deshalb künftig durch seinen großen Bruder mit mehr als der doppelten Nennleistung ersetzt. Insgesamt war auch noch ziemlich viel Platz im Schaltschrank.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-847" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4954-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4954-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4954-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4954-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Die Wasserkühlung wird ebenfalls nicht mehr benötigt, die neue Spindel arbeitet mit einem Ventilator mit eigenem Motor. Benötigt wird jedoch dringend der Platz im Schaltschrank!</p>
<p>Fabian hat schon mal alles für den Umbau vorbereitet und den Schrank leer gemacht.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3290" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2017-12-10-at-17.09.13-578x1024.jpeg" alt="" width="578" height="1024" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2017-12-10-at-17.09.13-578x1024.jpeg 578w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2017-12-10-at-17.09.13-169x300.jpeg 169w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2017-12-10-at-17.09.13.jpeg 722w" sizes="auto, (max-width: 578px) 100vw, 578px" /></p>
<h2>Planung</h2>
<p>Aus den bisherigen Bauprojekten haben wir gelernt. Zwar ist auch dieser Schaltschrank nicht im CAD entstanden, aber immerhin gibt es eine maßstabsgetreue Zeichnung.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3295" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/schaltschrank2.png" alt="" width="991" height="920" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/schaltschrank2.png 991w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/schaltschrank2-300x279.png 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/schaltschrank2-60x57.png 60w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/schaltschrank2-140x130.png 140w" sizes="auto, (max-width: 991px) 100vw, 991px" /></p>
<p>Bis die restlichen Teile (Reihenklemmen, Adernleitung, etc.) da sind, bleibt Zeit für eine erste Stellprobe.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3299" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/7AFA47A1-F03A-4D38-B02B-493A9D751C41-e1513808041222-1024x768.jpeg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/7AFA47A1-F03A-4D38-B02B-493A9D751C41-e1513808041222-1024x768.jpeg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/7AFA47A1-F03A-4D38-B02B-493A9D751C41-e1513808041222-220x165.jpeg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/7AFA47A1-F03A-4D38-B02B-493A9D751C41-e1513808041222-300x225.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>UPDATE: Mittlerweile hat sich das Layout nochmal geändert, zu sehen auf den folgenden Fotos. Der Platzbedarf des überdimensioniertem Netzfilters ist gigantisch.</p>
<h2>Komponenten</h2>
<p>Was alles in den Schaltschrank rein muss&#8230;</p>
<p>[table “” not found /]<br />
</p>
<p>Netzfilter und Drossel wurden großzügig ausgelegt. Damit haben wir aber für eine eventuelle künftige Aufrüstung der Spindel genügend Luft nach oben.</p>
<h2>Blecharbeiten</h2>
<p>Der neue Aufbau im Schaltschrank wird sich grundlegend unterscheiden, weswegen 24 neue Löcher gebohrt werden müssen. Alle Gewinde sind M5.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3403" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/CEF65353-A03E-4A51-AB93-6BC54FB8E203-1024x768.jpeg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/CEF65353-A03E-4A51-AB93-6BC54FB8E203-1024x768.jpeg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/CEF65353-A03E-4A51-AB93-6BC54FB8E203-220x165.jpeg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/CEF65353-A03E-4A51-AB93-6BC54FB8E203-300x225.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Und es kommt mal wieder wie es kommen musste. Loch 23, der Maschinengewindebohrer bricht ab. Natürlich war es der letzte in M5.</p>
<p>Zusätzlich zum Schaltschrankinneren wird sich auch an der Türe etwas ändern. Neben zwei LEDs für den Betriebszustand kommt ein Reset Taster nach außen. Um die neue Spindel zu schonen werden wir die Schutzeinrichtungen zunächst einmal sehr konservativ einstellen &#8211; was zu mehr Abschaltungen führen könnte.</p>
<p>FOTO TÜRE</p>
<h2>Verkabelung</h2>
<p>Hier die Anfänge der Verkabelung. Um für eine spätere, eventuell noch leistungsstärkere, Spindel gerüstet zu sein wurden alle leistungsrelevanten Leitungen in 6 mm² ausgeführt. Für unsere max. 6 kW (Spitzenleistung) ist das aktuell nicht nötig, ich wollte nur ungern in ferner Zukunft wieder bei Null anfangen.</p>
<p>Gleiches gilt für die Auswahl von Netzfilter und Netzdrossel. Beide sind dauerhaft Spannungsfest bis 36A, Spitze verkraften beide Komponenten nochmal deutlich mehr.</p>
<h2><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3406" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/927D1E91-BF73-40F4-B3C5-46DDD7DC2793-1024x768.jpeg" alt="" width="620" height="465" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/927D1E91-BF73-40F4-B3C5-46DDD7DC2793-1024x768.jpeg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/927D1E91-BF73-40F4-B3C5-46DDD7DC2793-220x165.jpeg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/927D1E91-BF73-40F4-B3C5-46DDD7DC2793-300x225.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></h2>
<p>
<a href='https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/C2B2FE0E-2378-4E6D-8D30-B2DBE88B607C.jpeg'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="225" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/C2B2FE0E-2378-4E6D-8D30-B2DBE88B607C-300x225.jpeg" class="attachment-medium size-medium" alt="" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/C2B2FE0E-2378-4E6D-8D30-B2DBE88B607C-300x225.jpeg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/C2B2FE0E-2378-4E6D-8D30-B2DBE88B607C-220x165.jpeg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/C2B2FE0E-2378-4E6D-8D30-B2DBE88B607C-1024x768.jpeg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/C2B2FE0E-2378-4E6D-8D30-B2DBE88B607C-1536x1152.jpeg 1536w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/C2B2FE0E-2378-4E6D-8D30-B2DBE88B607C-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>
<a href='https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/4E74BD49-E6C9-4BFC-8816-BFB55DE7BB18.jpeg'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="225" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/4E74BD49-E6C9-4BFC-8816-BFB55DE7BB18-300x225.jpeg" class="attachment-medium size-medium" alt="" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/4E74BD49-E6C9-4BFC-8816-BFB55DE7BB18-300x225.jpeg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/4E74BD49-E6C9-4BFC-8816-BFB55DE7BB18-220x165.jpeg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/4E74BD49-E6C9-4BFC-8816-BFB55DE7BB18-1024x768.jpeg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>
</p>
<p>6 mm² sollte die Zange laut Hersteller schaffen. 6 mm² schafft sie auch, es Bedarf jedoch ein wenig Überredung.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3404" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/E8E55009-3B49-4E38-99B9-43E561A7B0E2-e1516142101332-768x1024.jpeg" alt="" width="620" height="827" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/E8E55009-3B49-4E38-99B9-43E561A7B0E2-e1516142101332-768x1024.jpeg 768w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/E8E55009-3B49-4E38-99B9-43E561A7B0E2-e1516142101332-225x300.jpeg 225w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/E8E55009-3B49-4E38-99B9-43E561A7B0E2-e1516142101332.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>
<p>Bei der letzten Teilebestellung sind mir zwei kleine Fehler unterlaufen. Die gekauften Reihenklemmen sind zwar bis 6 mm² angegeben, das gilt jedoch nur für starre Adern. Bei Maschinen, welche Vibrationen ausgesetzt sind, dürfen jedoch nur flexible Adern verwendet werden und so muss ich nochmal einige Klemmen austauschen.<br />
Der zweite Fehler ist weniger tragisch &#8211; der M12 Verbindungsstecker des Drucksensors sitzt um 45° verdreht oben auf dem Gehäuse. Aus Gewohnheit hatte ich einen gewinkelten Stecker bestellt, welcher nun blöd im Raum herum steht. Werde ich wohl erst mal so lassen.</p>
<h2>Umbau Spannungsversorgung</h2>
<p>Bisher kamen wir mit einer Phase (Absicherung 16 A Typ &#8222;C&#8220;) aus. Für den etwas größeren Hunger der neuen Spindel werden wir auf 3 x 16 A aufstocken. Die Absicherung erfolgt direkt im Schaltkasten für die Spindel.</p>
<p>Im nächsten Artikel werden wir uns mit dem Umbau der Z Achse sowie der Pneumatik beschäftigen.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Test Hitachi WJ200</title>
		<link>https://cnc.a-ueberbach.de/elektro/test-hitachi-wj200/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 22:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
		<category><![CDATA[Frässpindel]]></category>
		<category><![CDATA[Chinaspindel]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzumrichter]]></category>
		<category><![CDATA[FU]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[WJ200]]></category>
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					<description><![CDATA[Erster Probelauf mit dem neuen Hitachi WJ200 Frequenzumrichter]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende habe ich auch kurz Zeit gefunden den neuen Frequenzumrichter von Hitachi (WJ200) in Betrieb zu nehmen. Von dem Ergebnis bin ich sehr angetan. Die Einrichtung verläuft dank Software super schnell und komfortabel.</p>
<p>Zum Einrichten der Frässpindel bzw. des Frequenzumrichters habe ich mir schnell einen kleinen &#8222;Spindelprüfstand&#8220; zusammengebaut. So kann ich bei Bedarf schnell das Setup anpassen und habe alle Komponenten im Blick. Außerdem gibt es ein Not-Aus um den ganzen Aufbau bei Bedarf vom Strom zu trennen.</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/spindel2.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-496" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/spindel2-1024x768.png" alt="spindel2" width="508" height="381" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/spindel2-1024x768.png 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/spindel2-220x165.png 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/spindel2-300x225.png 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/spindel2.png 2048w" sizes="auto, (max-width: 508px) 100vw, 508px" /></a></p>
<h3>Hitachi ProDrive</h3>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hitachi-ProDrive.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-492" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hitachi-ProDrive-1024x614.png" alt="hitachi ProDrive" width="670" height="402" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hitachi-ProDrive-1024x614.png 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hitachi-ProDrive-300x180.png 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/hitachi-ProDrive.png 1280w" sizes="auto, (max-width: 670px) 100vw, 670px" /></a></p>
<p>Bei der Einrichtung der Parameter hilft die Software ProDrive, welche kostenlos von Hitachi zur Verfügung gestellt wird. Hier kann man schnell mal ein neues Setup ausprobieren, mit anderen Leuten tauschen (Export/Import) und sogar &#8222;online&#8220; die Kontrolle über den <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> übernehmen. Die Verbindung läuft dabei über ein mini USB Kabel.</p>
<p>Als weiteres praktisches Gimmick lassen sich im Live Betrieb sämtliche Variablen des <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> überwachen und auf einem Graphen abtragen. Neben Stromaufnahme, Frequenz und Spannung kann man sich z.B. die Temperatur des <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> oder den Status der Überspannungsüberwachung zeigen lassen.</p>
<p>Die Investition hat sich aus meiner Sicht jetzt schon gelohnt. Zwar kostet der WJ200 in etwa 3 Mal so viel wie der gleich starke Hyria <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span>, ein Plus an Funktionen und die deutlich bessere Dokumentation machen das jedoch wieder wett.</p>
<p><strong>Update 13.06.2018</strong><br />
Für die Interessierten hier noch unsere Config Datei für die Spindel. Einige der Angaben stammen aus dem Autotuning des Frequenzumrichters und lassen sich eventuell nicht 1:1 anwenden. Bitte vor Inbetriebnahme überprüfen und validieren (u.a. max. Strom). <a href="https://cnc.a-ueberbach.de/downloads/WJ200_Parameter_Chinaspindel2.2kW.pdp" target="_blank" rel="noopener">Click zum Download.</a></p>
<h3>Zwischenergebnis:</h3>
<p>Zusammen mit dem externen Bremswiderstand kann der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> die Spindel in 3 Sekunden sicher von 24.000 auf 0 <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-26">U/min</span> zwingen. Die Beschleunigung habe ich auf 5 Sekunden eingestellt, auch wenn da gefühlt noch etwas Luft ist&#8230;</p>
<h3>ToDo:</h3>
<ul>
<li>Anbindung an Mach3 (ModBus)</li>
<li>Einbindung &#8222;sicherer Halt&#8220;</li>
<li>Schaltschrank kaufen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Update Frequenzumrichter</title>
		<link>https://cnc.a-ueberbach.de/elektro/update-frequenzumrichter/</link>
					<comments>https://cnc.a-ueberbach.de/elektro/update-frequenzumrichter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 23:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektro/nik]]></category>
		<category><![CDATA[Frässpindel]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzumrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Hyria]]></category>
		<category><![CDATA[SL-222ES]]></category>
		<category><![CDATA[WJ200]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-ueberbach.de/cnc/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[Noch vor der eigentlichen Inbetriebnahme haben wir uns für einen anderen FU entschieden...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Vorgeschichte</h3>
<p>Nachdem die Anbindung des Hyria SL-222ES Frequemzumrichters flott und logisch von Statten gegangen ist und auch die Anbindung an die <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-10043">CSMIO</span> Steuerung problemlos geklappt hat, gab es doch noch eine unschöne Überraschung.</p>
<p>Ich hatten extra ein Modell alus der SL (Complex Inverter) Familie zur Chinaspindel geordert um eine sensorlose Vektorsteuerung zu haben. Aus der Differenz zwischen IST und SOLL Stromaufnahme errechnet der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> dabei die Drehzahl und vergleicht diese wiederum mit dem Sollwert. Geht die Drehzahl in den Keller wird mit mehr Strom nachgeregelt.</p>
<p>Auf Nachfrage teilte mir Hyria wörtlich mit, dass ich die HY Serie verwenden sollte. Die SL Serie sei nur für größere <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-8">CNC</span> Maschinen gedacht. Auf Deutsch: Keine Vektorsteuerung mit der hauseigenen Spindel. Nachvollziehen kann ich das nicht &#8211; jemanden der das Ding mit Vektorregelung zum Laufen gebracht hat konnte ich jedoch auch nicht finden. Regulär (Stichwort V/f Betrieb) verrichtet der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> seinen Dienst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Hitachi WJ200</h3>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8685-99.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-483" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8685-99-1024x683.jpg" alt="IMG_8685-99" width="591" height="394" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8685-99-1024x683.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8685-99-300x200.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8685-99.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 591px) 100vw, 591px" /></a></p>
<p>Alternativ habe ich mich inspiriert durch dieses Video für einen <a href="http://www.hitachi-da.com/produktpalette/frequenzumrichter/frequenzumrichter-wj200.html" target="_blank">Hitachi WJ200</a> (Baugleich mit Omron MX2) entschieden.</p>
<div class="flex-video flex-video-youtube"><iframe loading="lazy" title="Chinese Spindle 2 2kw + HITACHI WJ200 or OMRON MX2 + BREAKING RESISTOR 50 ohm" width="620" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/96A6XTfNeCY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<h6>Video: <a class=" yt-uix-sessionlink     spf-link  g-hovercard" href="https://www.youtube.com/channel/UC9oJ81Lhx9yeNSgRF06SsNw" data-ytid="UC9oJ81Lhx9yeNSgRF06SsNw" data-sessionlink="ei=ahCTVeOFLOXsiwamsr3wCg" data-name="">Dujam Ivanišević</a></h6>
<p>Neben einer Vektorsteuerung mit bis zu 200% mehr Drehmoment lässt sich dieser mittels der hauseigenen Software <a href="http://www.hitachi-da.com/information/downloads/frequenzumrichter-downloads-software.html" target="_blank">ProDive</a> komfortabel über mini USB programmieren. Auch die Anbindung an Mach3 via ModBus soll laut diversen Internetforen sehr einfach sein. Durch eine saubere Implementierung des Schnittstellenstandards braucht man außerdem kein <a href="http://royaumedeole.fr/informatique/plugin-mach3-pour-vfdhuanyang/mach3-plugin-for-huanyang-vfd/" target="_blank">extra Plugin</a> mehr zum Betrieb.</p>
<p>Um ähnliche Bremswerte wie in dem Video zu erreichen verbrät ein 0,2KW 70Ohm <a href="http://www.metallux.de/produkte/leistungswiderstaende/drahtwiderstand-pwr-r.html" target="_blank">Metallux Draht-Leistungswiderstand</a> die kinetische Energie der Spindel sekundenschnell in Form von Wärme. Bei der Auswahl des Widerstandes ist unbedingt auf den richtigen Wert (Siehe Handbuch) zu achten &#8211; ein falsch gewählter Widerstand kann sich selbst und den <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> zerstören.</p>
<p>Für die nötige Funkentstörung des auf Primärseite sorgt noch ein 24A Einphasen Netzfilter von Rasmi.</p>
<p>Am Wochenende werde ich die Kiste zum ersten Mal testen und dann hoffentlich etwas positives vermelden können.</p>
<p>Großes Lob noch an den Lieferanten <a href="http://www.sorotec.de" target="_blank">Sorotec</a>. Neben einem guten Preis lag der <span class="explanatory-dictionary-highlight" data-definition="explanatory-dictionary-definition-33">FU</span> nach nur 24 Std. schon in meinen Händen.</p>
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