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	<title>Gestell &#8211; Two guys, one workshop</title>
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	<description>Fabian, André and their workshop.</description>
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		<title>Portal, Lackierung und Diverses</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 20:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau & Bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gestell]]></category>
		<category><![CDATA[Lack]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[X-Achse]]></category>
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					<description><![CDATA[Test des Portals, Fertigstellung der Lackierung und noch mehr Gewinde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vor erst ein paar Wochen haben wir mit der Montage und Endfertigung der Teile begonnen und jedes Wochenende wächst die Maschine in alle Richtungen. Die Zeit ist gerade ziemlich spannend, darum heute mal wieder ein paar neue Fotos:</p>
<h3>Aufbau des Portals / X-Achse</h3>
<p>Endlich Richtfest! Die Vorfreude endlich das Portal zu sehen war so groß, dass wir es trotz noch diverser fehlender Bearbeitungsschritte schon mal testweise montiert haben.</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4037-99.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-576" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4037-99-1024x769.jpg" alt="IMG_4037-99" width="601" height="451" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4037-99-1024x769.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4037-99-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4037-99-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4037-99.jpg 1200w" sizes="(max-width: 601px) 100vw, 601px" /></a></p>
<p>Mit nicht mal der Hälfte der Schrauben und mit nur einer montierten Linearführung auf X dann der große Test. Fabian mit seinen über 90Kg konnte auf dem Portal nur für ca. 2/100mm (0,02mm) Durchhang sorgen.</p>
<p>Hier noch ein paar andere Ansichten. Hinter dem Portal haben wir aus Reststücken noch eine Versteifung gebaut. Die Seitenwangen müssen auch noch komplettiert werden.</p>

<a href='https://cnc.a-ueberbach.de/mechanik/portal-lackierung-und-diverses/attachment/img_4031-99/'><img decoding="async" width="220" height="165" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4031-99-220x165.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4031-99-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4031-99-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4031-99-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4031-99.jpg 1200w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a>
<a href='https://cnc.a-ueberbach.de/mechanik/portal-lackierung-und-diverses/attachment/img_4039-99/'><img decoding="async" width="220" height="165" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4039-99-220x165.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4039-99-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4039-99-300x225.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4039-99-1024x768.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_4039-99.jpg 1200w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a>

<h3>Lackierung</h3>
<p>Heute Abend ist dann auch endlich die Lackierung aller Rahmenteile fertig geworden. Der MIPA PU 255-90 2K-Polyurethan-Acryllack hat die rohen Eisenteile nicht immer ganz so schön gedeckt, weswegen ich die Flächen nochmal leicht Anschleifen und Überlackieren musste. Für eine Rollenlackierung ist das Ergebnis wirklich gut geworden. Bei der zweiten Runde habe ich den 2K Verdünner jetzt auf 5% erhöht damit der Lack besser verläuft.</p>
<p>Zum Lackieren haben wir außerdem die vier Fahrgestelle abgenommen. So wird die Maschine dann später endgültig auf ihren 8 M16 Maschinenfüßen aussehen.</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8747-99.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-575" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8747-99-1024x683.jpg" alt="IMG_8747-99" width="600" height="400" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8747-99-1024x683.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8747-99-300x200.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8747-99.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8741-99.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-577" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8741-99-1024x683.jpg" alt="IMG_8741-99" width="600" height="400" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8741-99-1024x683.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8741-99-300x200.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8741-99.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>Die etwas eigenartig wirkende Konstruktion auf der Stirnseite wird in den nächsten Wochen die Schaltschränke aufnehmen. Diese lassen sich dann an 1400mm Teleskopauszügen herausziehen. So wird die Maschine nicht noch unnötig breiter/länger und es findet trotzdem alles ein trockenes Plätzchen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Vorbereitung X Schlitten</h3>
<p>Da die 2. Linearführung nochmal in die Bearbeitung gegangen ist hier nur ein provisorischer Test mit 2 Schrauben.</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8745-99.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-583" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_8745-99-1024x683.jpg" alt="IMG_8745-99" width="601" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Bearbeitung Linearführungen Z-Achse</h3>
<p>Ohne Abbildung, da ein wenig peinlich: Ich habe die falschen Führungen für die Maschine bestellt und so nun statt rückwärtiger Montage die Standardversion zur Frontmontage hier&#8230; Damit wir trotzdem mit den Führungen arbeiten konnte habe ich ein M8 Gewinde rein geschnitten und wir werden die Montageplatte nochmal Aufbohren müssen. Wieder eine Stunde Arbeit futsch.</p>
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		<title>Hochzeit vollzogen</title>
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		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 21:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gestell]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Traktor]]></category>
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					<description><![CDATA[Am Freitag hat sich wieder mal viel getan. Hier ein Update:  Unterkonstruktion Heute haben wir die letzten Schweißarbeiten abgeschlossen. Neben der Halterung für die Schaltschränke (dazu die Tage noch mehr) wurden auch die demontierbaren Ausleger für die Rollen hergestellt. Um diesmal nicht so viel flexen zu müssen war der Stahlzuschnitt diesmal bereits inklusive Gerungen. Im Anschluss hat die Maschine noch einen (Teil) Anstrich in RAL3020 (Verkehrsrot) erhalten. Der verwendete MIPA PU 255-90 2K-Polyurethan-Acryllack lässt sich einfach mit der Rolle verarbeiten und ist bereits nach kurzer Wartezeit grifffest. Er haftet auf so ziemlich allen Oberflächen auch ohne Grundierung und kaschiert ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag hat sich wieder mal viel getan. Hier ein Update:</p>
[toc]
<h2>Unterkonstruktion</h2>
<p>Heute haben wir die letzten Schweißarbeiten abgeschlossen. Neben der Halterung für die Schaltschränke (dazu die Tage noch mehr) wurden auch die demontierbaren Ausleger für die Rollen hergestellt. Um diesmal nicht so viel flexen zu müssen war der Stahlzuschnitt diesmal bereits inklusive Gerungen.</p>
<p>Im Anschluss hat die Maschine noch einen (Teil) Anstrich in RAL3020 (Verkehrsrot) erhalten. Der verwendete MIPA PU 255-90 2K-Polyurethan-Acryllack lässt sich einfach mit der Rolle verarbeiten und ist bereits nach kurzer Wartezeit grifffest. Er haftet auf so ziemlich allen Oberflächen auch ohne Grundierung und kaschiert nebenbei die in oder andere verhunzte Scheißnaht <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/platte.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-549" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/platte.png" alt="platte" width="600" height="433" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/platte.png 1000w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/platte-300x216.png 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/platte-140x100.png 140w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<h2>Hochzeitsglocken</h2>
<p>Nachdem Platte und Gestell für einige Wochen getrennt waren, kam er nun endlich zur Hochzeit. Unser Kumpel Martin hat mit seinem Traktor geholfen die ca. 700 Kg schwere Gussplatte wieder auf das Gestell zu heben. Nicht mal 10 Minuten hat die ganze Aktion gedauert und alles war wieder an seinem Platz. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Unterstützung!</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/trakt.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-548" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/trakt-1024x548.jpg" alt="trakt" width="600" height="321" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/trakt-1024x548.jpg 1024w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/trakt-300x161.jpg 300w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/trakt-1536x822.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<h2>Bearbeitung</h2>
<p>Gleich im Anschluss haben wir die Bearbeitung der Trägerplatten für Führungen und Zahnstangen in Angriff genommen. Auf dem Plan stehen jeweils 48x</p>
<ul>
<li>13mm mit Plansenkung in Alu</li>
<li>10,2mm mit M12 Gewinde in Alu</li>
<li>4,2mm mit M5 Gewinde in Alu</li>
<li>10,2mm mit M12 Gewinde in Guss</li>
</ul>
<p>Erstaunlicherweise ließ sich der Guss dank hohem Graphitanteil ausgesprochen gut Bohren. Die Schmierung/Kühlung war quasi schon eingebaut.</p>
<p>Damit die Löcher senkrecht werden haben wir einen Bohrständer an ein paar Aluprofile geschraubt und das ganze auf der Platte festgeklemmt.</p>
<p><a href="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_3971.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-553" src="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_3971.jpg" alt="IMG_3971" width="600" height="450" srcset="https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_3971.jpg 1000w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_3971-220x165.jpg 220w, https://cnc.a-ueberbach.de/wp-content/uploads/IMG_3971-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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